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冲压机“重返青春”

来源:荣格-《国际金属加工商情》 发布时间:2021-06-17 725
工业金属加工金属加工金属切削机床金属成型机床模具及冲模焊接设备及工具其他金属材料表面处理测量及控制系统 技术前沿
涉及汽车零部件制造商Ernst Metal Technologies公司及其位于美国俄亥俄州Moraine市的工厂。

对于冲压机来说,15年不算长——至少对大多数冲压机来说是这样。它的许多结构部件甚至可以在2-3倍的时间内维持运转。但对驱动和控制系统而言,15年会令他们“活力”耗尽,需要通过电气升级为冲压机注入新活力。


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这就是本文的主题,涉及汽车零部件制造商Ernst Metal Technologies公司及其位于美国俄亥俄州Moraine市的工厂。这家公司是由其德国母公司2005年成立的,在整个北美地区供应零部件和组件,主要用于变速器和热管理系统。占地10万平方英尺。工厂拥有6条大型冲压机生产线,其中就有一台2006年产的630吨Mueller Weingarten冲压机,也就是本文的焦点所在。

让主力设备重获活力
自该厂15年前投产以来,Mueller Weingarten冲压机一直都是工厂的主力设备,生产的零件数以百万计,大多是0.3-6mm厚的高强度低合金钢板。但是,当为了维修让冲压机停机变成一个大麻烦,而且开始影响生产时,管理层不得不采取行动了。


Ernst公司副总裁兼销售经理Tuncay Onursal表示:“这款冲压机上老旧过时的控制系统,对整体设备效率(OEE)影响很大。缺乏备用的冲压机和控制系统电子元件成了大问题,我们希望为操作人员和维修团队提供更新的冲压机生产线,尽可能地提高他们的生产效率。”


2020年11月,在计划好的六周窗口期内,冲压机改造项目正式开工了。Ernst公司与Toledo Integrated Systems公司合作完成了该交钥匙项目,为Mueller Weingarten冲压机以及其伺服传输系统和Z字形伺服给料机安装了完整的控制解决方案。Toledo公司销售经理John Eby解释说:“为了运行冲压机、传输系统和馈线,Toledo公司采用Allen-Bradley GuardLogix安全PLC取代了老化的冲压机控制系统,还升级了反馈线上的两个伺服轴——横向和纵向——以及传输系统上的12个伺服轴,其中两个用于调整抓手宽度,装有Allen-Bradley Kinetix伺服驱动器。”


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除此外,还有更多改进,包括:与PLC、安全I/O、HMI和驱动器相连的以太网通信系统;更新的安全应用Allen-Bradley安全点I/O模块;新的伺服电机;新的Allen-Bradley 275马力主电机驱动;Toledo的基于信号的PressWatch吨位监视器,可实现1级精度。“最后,我们还为Ernst公司的操作员和维修团队设计了一款19英寸的Allen-Bradley PanelView控制屏幕。”Eby表示。


Eby继续说:“虽然很多车间并没有选择大屏幕,但它的优势是巨大的。它使冲压机操作员和维修团队能够在几个屏幕上立即获取安装、生产和故障排除所需的所有信息。”

一个好的人机界面需要什么?
只选择一个供应商来完成这样的整套生产线升级,更容易确保客户及其各领域的工作团队——生产、维修、质量等——获得他们想要的东西。在Ernst公司这个案例中,定制人机界面正是“医生所应开具(令冲压机痊愈)的处方”。以下是这款人机界面的一些关键特征:
◆ 不言自明,直观易懂
◆ 根据操作员的输入及其定制化需求在主屏幕上传达信息
◆ 大屏显示,以免一个屏幕上太多信息拥堵
◆ 采用人机界面图形演示生产过程,为操作人员和维修技术人员提供更好的可视化效果,让他们了解所需的操作


Ernst公司维修经理Jacob Crabtree解释道:“主屏幕上有操作员需要了解的所有信息,以确保作业能够按照规格继续进行。信息包括了冲压机吨位、进给量、冲压机速度,以及液压系统数据。在升级之前,冲压机润滑系统有自己独立的控制站。而现在这一功能已含在新的人机界面中,操作员只需动动手指即可。”


“从维修角度来看,”Crabtree继续说道,“在最初的冲压控制故障排除中,错误信息通常又复杂又耗时。识别和定位故障可能需要数小时。而新的控制系统可以立即精确定位故障所在,并能提供快速解决故障需要的所有信息。我们还可以将PC连接到控制器上查看PLC文件,大大简化一些故障排除工作。”

通讯与数据交换
该控制系统还能与Ernst公司专有的、内部开发的机器数据采集(MDA)系统进行电子通讯。当冲压机出现故障时,该MDA系统会向工厂人员发送警报。“通过我们的手机或电脑,”Crabtree解释道,“我们可以监控由冲压机操作员选择的OEE和停机代码。MDA会生成报告,跟踪正常运行时间、停机时间、命中率等。”
由于这台冲压机的任务艰巨——主要运行8个模具,每个模具年产量为80-90万个零部件——冲压机的正常运转时间至关重要。在升级几个月后,OEE已经有了显著改进。


Ernst公司总裁James Burt表示:“尽管对该设备的翻新还处于初期阶段,但我们很有信心——从运营商和维修的角度来看,该设备的OEE至少提高了5%。我们还发现操作员在工作时更快乐、更有效率了。它极大地提高了操作人员的效率和工作满意度。”


现在,Ernst公司的团队将视线投向了另一个冲压机生产线控制系统的升级,这个系统将在今年下半年为800吨冲压机升级。Burt补充道:“因为我们没有多余的冲压机备用,这个项目将带来更大挑战。我们需要建设一个库存储备。我们将分两个阶段完成该项目——发布控制系统的采购订单;在冲压机无法使用前做好准备。”



来源:荣格-《国际金属加工商情》


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